由于车间生产能力的逐步挖潜,车间车速的提升,使毛布使用寿命相对缩短。为延长毛布的使用寿命,减少更换频次,太阳纸业造纸公司六车间将2#毛布由原单层底网改为双层底网,由900克改为1250克,3#毛布加厚,由900克改为1000克。经过近两个月的试用,取得了一连串的效益。首先,更换新型毛布后,出压榨水份明显降低,加大了压榨脱水能力,对纸面粗糙度也影响不大。毛布使用寿命由原来的15天/床左右,到现在的20天/床左右,减少了更换频次。
其次,更换新型毛布后,将软压光辊由原来的二道改为一道,纸面粗糙度略微下降,但仍符合质量标准要求,每年可节约软压光辊研磨费用10万元以上。由于少一道软压江辊,电耗降低,每天可节约电耗约220度以上,年增加利税4.6万元以上;也减少了软压光辊的更换频次,提高开机效率。
另外,纸张厚度也进一步提高,松厚度增加,突出了本机台的自身优势。
(太阳纸业) |